電工鋼生產(chǎn)中會(huì )出現焊縫斷帶問(wèn)題,造成成品報廢,嚴重時(shí)會(huì )造成軋輥損傷,此外由于焊接不良,軋后焊縫處出現許多小孔,影響后續生產(chǎn)使用。鋼中Si含量偏高,現象更明顯。分析認為焊縫斷帶的原因有:
1基板板形嚴重不良,造成焊縫處帶鋼對接不齊。
2帶鋼焊接時(shí),光整效果不好,焊縫處存在臺階,造成誘因。
3焊接工藝與參數不合理。
為此應采取的措施:
1加強硅含量檢測,關(guān)注電工鋼硅含量變化,根據硅含量變化,及時(shí)對焊機焊接參數進(jìn)行調整。
2滴油功能投入。電工鋼硅含量偏高,在焊接過(guò)程中,產(chǎn)生大量的氧化物渣,需要滴油加入清除,保持清除干凈。
3加強焊縫質(zhì)量檢查,防止因板形不良原因產(chǎn)生的不良焊縫進(jìn)入軋機。
4設備保證,在焊接前要確保光整倒狀態(tài)和位置處于良好狀態(tài),取保焊機電極不超過(guò)相對極限次數。
5焊接參數的調整。采用閃光對接焊時(shí),應注意電壓等級、閃光時(shí)間、頂端長(cháng)度的參數,同時(shí)焊接的初始間隙也是焊接控制要點(diǎn),應精確控制,以利于焊接。
6退火方面。高硅鋼的脆性較大,在冷加工時(shí)帶鋼大幅度變形,導致焊縫處容易出現斷裂,應對帶鋼焊縫處進(jìn)行退火,改善焊縫的延伸性能。
國內漣源鋼鐵公司在軋制電工鋼時(shí)采取以上措施后,電工鋼的焊縫斷帶率由2007年11月份的1.4次/千t降低到2008年4月份的0.57次/千t,效果顯著(zhù)。