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                                                                                        廣州特種行業(yè)培訓網(wǎng)

                                                                                        歡迎您!
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                                                                                        位置:培訓資訊 > PLC控制側墻龍門(mén)式雙頭點(diǎn)焊機

                                                                                        PLC控制側墻龍門(mén)式雙頭點(diǎn)焊機

                                                                                        日期:2021-07-15 15:46:29     瀏覽:492    來(lái)源:廣州特種行業(yè)培訓網(wǎng)

                                                                                        【關(guān)鍵詞】側墻龍門(mén)雙頭點(diǎn)焊機,單面點(diǎn)焊,PLC控制

                                                                                        【論文摘要】通過(guò)對早期進(jìn)口的大型設備側墻龍門(mén)式雙頭全自動(dòng)點(diǎn)焊機進(jìn)行電器系統改造,用MED控制器進(jìn)行點(diǎn)焊參數循環(huán)控制,用富士G9系列變頻器對龍門(mén)架運行系統的速度進(jìn)行控制,并利用可編程控制器C200H對整個(gè)系統進(jìn)行控制,實(shí)踐運行證明對提高設備使用率和運行可靠性是一種行之有效的方法?!?BR>                                     文章編號:1001-2303(2000)02-0019-04

                                                                                        The Control of Side-wall Type Double-edged Automatic Spot Welding Machine by PLC

                                                                                        YU You-sheng et al
                                                                                        Wu Han Communications Science and Technology University

                                                                                        Abstract:The electrical system of side-wall type double-edged automatic spot welding machine, which was imported in the early years, were reconstructed. The circle control of spot welding parameters were controlled by MED controller, speed of the portal jib frame system controlled by FUJI G9 series transducer and the whole system controlled by programmable controller C200H. After two years‘ circulate, it turns out that, this way of reform is a good method to enhance the using rate and function reliability.
                                                                                        key words:side-wall type double-edged automatic spot welding machine;single side spot welding,;PLC control▲

                                                                                        1 目的和任務(wù)

                                                                                          側墻龍門(mén)式雙頭自動(dòng)點(diǎn)焊機是80年代初從東德引進(jìn),用于鐵路車(chē)輛冷藏車(chē)側墻板與側墻立柱的全自動(dòng)點(diǎn)焊。由于該設備運行的時(shí)間長(cháng),元器件損耗嚴重且缺少備件,故障率不斷提高,直接影響正常的生產(chǎn)過(guò)程,因此決定在維修該設備機械系統的同時(shí)進(jìn)行電器系統的重新設計,并采用先進(jìn)的可編程控制器PLC控制整個(gè)系統的運行。
                                                                                          圖1所示為側墻板與側墻立柱連接的焊點(diǎn)分布示意圖,設備的主要功能就是實(shí)現全部焊點(diǎn)的連續自動(dòng)化焊接過(guò)程。圖中標出了全部焊點(diǎn)的連續自動(dòng)化焊接的運行步進(jìn)路線(xiàn)。
                                                                                          該設備的機械裝置采用龍門(mén)架結構,整個(gè)龍門(mén)架可沿安裝在車(chē)間地坪上專(zhuān)設的鐵軌縱向運行,當龍門(mén)架按圖1所示方向縱向步進(jìn)運行時(shí),可實(shí)現逐個(gè)側墻立柱的順次焊接。龍門(mén)架上安裝有可橫向運行的小車(chē),小車(chē)上載有兩臺電阻焊變壓器和焊接電極及其液壓升降裝置。兩臺阻焊變壓器可實(shí)現一次分時(shí)焊接兩個(gè)點(diǎn),當小車(chē)按圖1所示方向(即沿側墻立柱方向)橫向步進(jìn)運行時(shí),可實(shí)現每個(gè)側墻立柱上所有焊點(diǎn)的順次焊接。小車(chē)由一臺1.5kW的減速制動(dòng)電動(dòng)機通過(guò)傳動(dòng)軸帶動(dòng)運行。

                                                                                        圖1 側墻板與側墻立柱連接的焊點(diǎn)分布
                                                                                        1—小車(chē)步進(jìn)方向 2—全自動(dòng)焊接步進(jìn)路線(xiàn)
                                                                                        2—龍門(mén)架步進(jìn)運行方向 4—側墻立柱 5—側墻板 6—焊點(diǎn)

                                                                                        2 控制系統組成

                                                                                        2.1 焊接裝置
                                                                                          焊接控制裝置由焊接變壓器、焊接電極、主電力回路和點(diǎn)焊控制器等組成。焊接變壓器是原東德海林道夫提供的,型號為VPA2×160。采用單面點(diǎn)焊技術(shù)。每臺變壓器都安裝有兩個(gè)電極,一個(gè)焊接極,一個(gè)輔助電極(盲極),分別由液壓裝置驅動(dòng)其升降。
                                                                                          一臺變壓器的焊接回路原理如圖2所示,其中V1、V2為主電力開(kāi)關(guān)。焊接循環(huán)和焊接規范的控制采用上海產(chǎn)的Medweld.200S電阻焊控制器,它是一種采用Z180微處理器控制的單相電阻焊控制器,它不僅控制性能優(yōu)良,還提供有啟動(dòng)焊接(300—01、300—02)、焊接結束(902)、故障/報警(903)等信號,且易與PLC輸入/輸出接口。

                                                                                        圖2 焊接回路原理圖

                                                                                        2.2 龍門(mén)架運行系統
                                                                                          原東德的龍門(mén)架運行系統采用直流電動(dòng)機調速,電路復雜,改造后的龍門(mén)架運行系統采用富士G9系列變頻器帶動(dòng)一個(gè)四極三相異步電動(dòng)機,再通過(guò)減速器、傘齒輪到龍門(mén)架兩側的傳動(dòng)工作軸上,通過(guò)變頻器的輸出可進(jìn)行無(wú)級調速。目前調定的速度有三種:即快速(50Hz)、慢速(30Hz)和減速(20Hz)。
                                                                                          圖3為龍門(mén)架運行機構的電路原理圖。圖中FRENIC 5000G9S變頻器提供了易與PLC輸入輸出端的接口信號,有正轉(302)、反轉(303)、速度選擇1(304)、速度選擇2(305)、變頻器故障/報警和變頻器運行(J5)等信號。
                                                                                        2.3 其它輔助裝置
                                                                                          包括液壓控制裝置、冷卻水、風(fēng)機系統、故障檢測和保護系統等。液壓控制裝置由一個(gè)三位四通電磁閥、雙止回閥、壓力繼電器、減壓閥、壓力表組成,其任務(wù)是控制電極升降和調節電極壓力。
                                                                                          冷卻水、風(fēng)機系統用來(lái)冷卻焊接變壓器和主電力器件V1、V2,并利用流量傳感器檢測水量信號,只有這些信號正常時(shí)才允許自動(dòng)焊接。
                                                                                          故障檢測信號包括變頻器故障、PLC故障、焊接控制系統故障等,當其中任一故障出現時(shí)都將引起自動(dòng)焊接程序的終止。

                                                                                        圖3 龍門(mén)架運行原理圖

                                                                                        2.4 PLC控制系統
                                                                                          根據設備原有的功能和改造后新加入的功能,該控制系統共有70個(gè)輸入點(diǎn),42個(gè)輸出點(diǎn),所以選擇日本OMRON(立石)公司的C200H模塊式可編程控制器,并匹配輸入、輸出模塊。一臺 C200H的CPU模塊可擴兩臺擴展裝置,母板單元分十槽、八槽和五槽,系統最多可提供480個(gè)輸入/輸出點(diǎn)。C200H系統內部有九類(lèi)繼電器單元,內部輔助繼電器單元3536個(gè),定時(shí)/記數器512個(gè),采用梯形圖編程,指令系統豐富、編程方便,還具有數據處理和運算指令。
                                                                                          根據要求,該PLC系統由一個(gè)10槽母板、一個(gè)CPU模塊、5個(gè)ID212輸入模塊(每塊16點(diǎn))、2塊OC225繼電器輸出的輸出模塊(每塊16點(diǎn))、1塊ID212晶體管OC門(mén)的輸出模塊(16點(diǎn))和1塊OC224獨接點(diǎn)(不互相共地,共8點(diǎn))的繼電器輸出的輸出模塊所組成,各模塊在母板的分布如圖4所示。各模塊的地址與安裝在母板插槽的位置有關(guān),它們之間可以互換。各模塊的類(lèi)型、地址安排(通道號+通道內順序號)、以及外接器件的類(lèi)型和作用如表1和表2所示。
                                                                                          表1中所有輸入模塊的型號均為ID212,其中005通道中,龍門(mén)架軌跡選擇開(kāi)關(guān)根據側墻立柱的距離的不同有兩種選擇,實(shí)質(zhì)上是選擇龍門(mén)架的其中一組步進(jìn)距離的光電開(kāi)關(guān)進(jìn)行位置檢測。小車(chē)軌跡選擇和焊點(diǎn)數選擇相配合,以選擇每根側墻立柱所需的焊點(diǎn)數。小車(chē)步進(jìn)距離的檢測是由兩組接近開(kāi)關(guān)組成的。當選擇上軌跡時(shí),實(shí)際是選擇其中一組接近開(kāi)關(guān)進(jìn)行位置檢測,此時(shí)可選焊點(diǎn)數為40和32;選擇下軌跡時(shí)可選焊點(diǎn)數為44、36和28點(diǎn)。

                                                                                        圖4 C200H模塊式PLC的I/O模塊分布

                                                                                        表1 輸入信號分配表

                                                                                        通道號 輸入信號類(lèi)型

                                                                                        作  用

                                                                                        005
                                                                                        (00~15)
                                                                                        選擇開(kāi)關(guān) 墻板選擇、龍門(mén)架運行軌跡選擇、焊點(diǎn)數選擇、手動(dòng)選擇、小車(chē)軌跡選擇等
                                                                                        006
                                                                                        (00~15)
                                                                                        按鈕開(kāi)關(guān) 手動(dòng)龍門(mén)架快、慢、啟停;手動(dòng)油泵、水泵、風(fēng)機啟停;手動(dòng)小車(chē)啟停;自動(dòng)啟停等
                                                                                        007
                                                                                        (00~15)
                                                                                        行程開(kāi)關(guān)、壓力和
                                                                                        熱繼電器觸點(diǎn)
                                                                                        龍門(mén)架前后極限位置、小車(chē)左右極限位置、溫度、壓力、流量等信號
                                                                                        008
                                                                                        (00~15)
                                                                                        光電開(kāi)關(guān)
                                                                                        接近開(kāi)關(guān)
                                                                                        龍門(mén)架步進(jìn)距離、步進(jìn)軌跡的光電開(kāi)關(guān)小車(chē)步進(jìn)距離、步進(jìn)軌跡的接近開(kāi)關(guān)
                                                                                        009
                                                                                        (00~06)
                                                                                        繼電器接點(diǎn) 龍門(mén)架運行系統的變頻器的輸出及其運行狀態(tài)、故障信號、兩臺MED點(diǎn)焊控制器輸出的其運行狀態(tài)、故障報警信號


                                                                                        表2 輸出信號分配表

                                                                                        通道號 模塊型號及
                                                                                        輸出點(diǎn)類(lèi)型
                                                                                        輸出器件類(lèi)型

                                                                                        作  用

                                                                                        000
                                                                                        (00~15)
                                                                                        OC225
                                                                                        繼電器接點(diǎn)
                                                                                        指示燈、
                                                                                        發(fā)光二極管
                                                                                        龍門(mén)架、小車(chē)、油泵、水泵、風(fēng)機、水溫、變頻器、梅達控制器等系統運行狀態(tài)指示
                                                                                        001
                                                                                        (00~15)
                                                                                        OC225
                                                                                        繼電器接點(diǎn)
                                                                                        繼電器線(xiàn)圈 小車(chē)左右行、風(fēng)機、油泵、水泵、電極上下運行等中間繼電器
                                                                                        002
                                                                                        (00~11)
                                                                                        OD212
                                                                                        晶體管OC門(mén)
                                                                                        數碼管 每個(gè)工件的焊點(diǎn)數記數(共四位)
                                                                                        焊件數記數(共四位)<顯示屏>
                                                                                        003
                                                                                        (00~06)
                                                                                        OD224
                                                                                        繼電器獨接點(diǎn)
                                                                                        繼電器線(xiàn)圈 兩臺梅達控制器的焊接啟動(dòng)、變頻器速度選擇、正反轉控制信號

                                                                                        3 系統的控制軟件設計

                                                                                          根據該系統的要求,通過(guò)分析,可把側墻龍門(mén)式雙頭自動(dòng)點(diǎn)焊機的PLC控制系統的運行狀態(tài)分為手動(dòng)、自動(dòng)和故障三種狀態(tài)。由于系統中相互連鎖關(guān)系較多,動(dòng)作循環(huán)過(guò)程較復雜。通過(guò)對其原理、動(dòng)作順序進(jìn)行深入剖析可將整個(gè)系統的PLC控制軟件設計分為手動(dòng)、自動(dòng)、故障處理、顯示驅動(dòng)和綜合輸出驅動(dòng)模塊來(lái)解決。各模塊間的關(guān)系如圖5所示。

                                                                                        圖5 控制軟件的組成

                                                                                          手動(dòng)部分主要用于焊前調整,其主要功能包括小車(chē)左右行、龍門(mén)架前后慢行、龍門(mén)架前后快行、電極升降、水泵、風(fēng)機運行等。
                                                                                          故障部分主要用于焊機某一部分出現故障時(shí)。首先鎖定自動(dòng)焊接程序,使焊接過(guò)程不可進(jìn)行,同時(shí)允許某些手動(dòng)功能的運行,以便進(jìn)行相應的調試和維修,使故障的排除更加方便。
                                                                                          顯示屏驅動(dòng)模塊是用戶(hù)的指示界面,它主要的功能是用來(lái)顯示每塊墻板的焊點(diǎn)數計數和所焊工件數計數。
                                                                                          綜合輸出模塊是手動(dòng)功能和自動(dòng)功能的最終驅動(dòng)模塊,手動(dòng)功能和自動(dòng)功能的程序模塊中利用PLC的內部資源作為中間繼電器,來(lái)記憶程序運行的各種中間狀態(tài)。綜合輸出模塊的輸出是根據這些中間繼電器的狀態(tài)在每個(gè)掃描周期內進(jìn)行刷新。
                                                                                          自動(dòng)功能是整個(gè)控制軟件中最為復雜的一部分,也是整個(gè)軟件設計的重點(diǎn),圖6給出了自動(dòng)功能簡(jiǎn)化的狀態(tài)流程圖。其主要動(dòng)作順序的特點(diǎn)是在龍門(mén)架步進(jìn)運行循環(huán)中包含小車(chē)步進(jìn)運行的循環(huán)而實(shí)現逐個(gè)側墻立柱和逐個(gè)焊點(diǎn)的全自動(dòng)焊接過(guò)程。全自動(dòng)焊接的結束條件是龍門(mén)架前行到達前行的極限位置后,龍門(mén)架快回到原位停止。

                                                                                        圖6 全自動(dòng)焊接功能狀態(tài)流程圖

                                                                                        4 結束語(yǔ)

                                                                                          用C200H可編程控制器對進(jìn)口全自動(dòng)側墻雙頭龍門(mén)點(diǎn)焊機進(jìn)行技術(shù)改造后,并經(jīng)投入使用兩年多的實(shí)踐證明,工作可靠、性能優(yōu)良。且改造后的元器件替代容易方便,用戶(hù)反應良好。由此證明,用可靠性高、編程容易的PLC對一些早期進(jìn)口的設備的電器控制系統進(jìn)行改造是提高設備運行效率和利用率的一種行之有效的方法?!?/P>

                                                                                        作者單位:于有生(武漢交通科技*,湖北,430063)
                                                                                             鄒玉恒((武漢凱奇公司)

                                                                                        參考文獻:

                                                                                        [1]趙熹華.壓力焊,北京:機械工業(yè)出版社.1989
                                                                                        [2]鄭瑜平等.可編程控制器.北京:航空航天*出版社.1995
                                                                                        [3]黎康保等.微機控制電阻點(diǎn)焊質(zhì)量探討.電焊機,1987(5)
                                                                                        [4]任長(cháng)福.RWC—8405型恒流點(diǎn)焊控制器.電焊機,1986(5)

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